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今年以來,神渭管運(yùn)生產(chǎn)運(yùn)營分公司神木站響應(yīng)公司號召,堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向,站位技術(shù)高點(diǎn)和成本凹地,重視團(tuán)隊(duì)建設(shè),以技術(shù)創(chuàng)新育先機(jī)、開新局,通過優(yōu)化工藝運(yùn)行、系統(tǒng)提升改造、設(shè)備修舊利廢等一系列務(wù)實(shí)創(chuàng)新舉措,凝聚技改技措合力,努力在降本增效賽道上跑出“加速度”。
優(yōu)化運(yùn)行工藝
通過對設(shè)備運(yùn)行規(guī)律的摸索及工藝參數(shù)的分析,今年1月,神木站對儲漿罐的運(yùn)行模式進(jìn)行調(diào)整,采用一座儲漿罐運(yùn)行,三座儲漿罐備用,每月切換一次備用儲漿罐的運(yùn)行模式。該模式在滿足生產(chǎn)需求的同時(shí),每年可節(jié)約電費(fèi)約110萬元,節(jié)約維修費(fèi)用約40萬元,極大減少了儲漿罐區(qū)的運(yùn)行費(fèi)用。二月份,神木站對細(xì)碎機(jī)的切換頻次進(jìn)行調(diào)整,由每日切換3次減少為每日2次,減少了設(shè)備啟停頻率,將來煤系統(tǒng)用電單耗定額指標(biāo)控制在1.8kW·h/t以內(nèi),不僅降低了主設(shè)備的用電成本,還提升了主設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性。
系統(tǒng)提升改造
神木站制漿系統(tǒng)棒磨機(jī)因前期工藝設(shè)計(jì)特點(diǎn),制備漿體時(shí)棒磨機(jī)出料端有較大顆粒煤產(chǎn)生,經(jīng)過再次篩分后,一部分由人工回收,另一部分由返漿泵回收循環(huán)利用,給人力用工、勞動組織和系統(tǒng)維護(hù)造成較大影響。神木站技改技措小組通過現(xiàn)場查看、討論研究,制定改造方案,尋求“最優(yōu)解”。通過更換返漿泵組,對原制漿車間棒磨機(jī)配套排雜溜槽進(jìn)行改造,滿足了該類顆粒的輸送提升任務(wù),提升了設(shè)備的使用效率,大大減少了人工處理頻次。經(jīng)過自主設(shè)計(jì)加工、安裝改造,籽煤倒運(yùn)成本由原來的每噸130元,降至每噸10元,每年節(jié)約費(fèi)用約195萬元,此舉還同時(shí)改善了職工工作環(huán)境質(zhì)量。5月下旬,神木站以大檢修為契機(jī),把檢修現(xiàn)場作為練兵場。針對前期原煤煤質(zhì)不穩(wěn)定,造成神木站破碎樓下溜槽頻繁出現(xiàn)堵煤現(xiàn)象,降低供煤效率,嚴(yán)重影響下游生產(chǎn)線負(fù)荷,增加操作人員疏通溜槽勞動強(qiáng)度,破壞現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生??紤]到廠家施工費(fèi)用高,神木站自主實(shí)施改造,實(shí)現(xiàn)破碎樓溜槽防堵改造工作,為公司節(jié)約材料及安裝費(fèi)用共計(jì)約53000元。
設(shè)備修舊利廢
本著“能修必修,修必修好”的理念,神木站多次組織開展修舊利廢工作,自主精心修復(fù)干油噴射系統(tǒng)氣動泵,節(jié)約維修費(fèi)用約10000元。利用軸承滾動體修復(fù)2臺隔離刀閘閥,延長其使用壽命,節(jié)省費(fèi)用超過16000元。
此外,為提升檢修效率,降低職工工作強(qiáng)度,5月份大檢修期間,神木站提前制作隔膜室螺栓拆卸工具,縮短了螺栓拆卸時(shí)間;為減少管道對閥門的擠壓力,降低閥門開啟力矩,避免拉傷閥門密封墊,技術(shù)人員車削加工喂?jié){泵入口短節(jié)處法蘭盤,結(jié)合生產(chǎn)所需,截至目前共加工兩處,節(jié)約密封墊采購費(fèi)用約8萬元。
今年以來,神木站已累計(jì)完成15項(xiàng)各類降本增效工作。下一步,該站還將總結(jié)舊經(jīng)驗(yàn),探索新方法,持續(xù)用特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻(xiàn)的精神,緊盯創(chuàng)效重點(diǎn)、保持攻堅(jiān)態(tài)勢,出“降本”真招 ,挖“增效”真金,推動節(jié)支創(chuàng)效工作不斷向縱深發(fā)展,爭取新突破。(任治 王轉(zhuǎn)平)